卸灰陶瓷雙閘板閘閥堵塞怎么辦?
點(diǎn)擊次數(shù):1699 更新時(shí)間:2014-01-06
一般來說,各家鋼鐵企業(yè)的具體系統(tǒng)流程與上述流程有些差異。比如,某家鋼鐵企業(yè)的干法除塵系統(tǒng),取消了中間灰倉(cāng),布袋除塵器灰倉(cāng)與輸灰管道,中間的連接管道安裝一臺(tái)手動(dòng)球閥、卸灰閥(氣動(dòng)球閥)和一臺(tái)手動(dòng)球閥。在煤氣干法除塵系統(tǒng)中,操作人員一般把位于灰倉(cāng)下部在卸灰操作過程中每次都需要打開或關(guān)閉的閥門稱為卸灰閥。雖然各家鋼鐵企業(yè)干法除塵裝置的具體結(jié)構(gòu)存在差異,但所有的系統(tǒng)中每個(gè)灰倉(cāng)下面都有一個(gè)卸灰閥。
為了解決卸灰閥故障頻繁的問題,部分企業(yè)引入了陶瓷雙閘板閘閥。陶瓷雙閘板閘閥結(jié)構(gòu)與一般的平行式雙閘板閘閥相同,不同的是陶瓷雙閘板閘閥閥座密封圈和閥板的密封部位鑲裝了結(jié)構(gòu)陶瓷。陶瓷雙閘板閘閥在火力發(fā)電廠氣力輸灰系統(tǒng)中應(yīng)用廣泛。然而在高爐煤氣干法除塵卸灰輸送系統(tǒng)中,在卸灰閥這個(gè)工位上,陶瓷雙閘板閘閥的使用效果較差。主要故障表現(xiàn)在閥門開關(guān)不到位,一般的兩到三天就會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問題。經(jīng)解體后發(fā)現(xiàn),閥體腔體積聚了較多的灰塵,灰塵阻礙了閥板的滑動(dòng),使得閥門要關(guān)閉時(shí)閥板不能到達(dá)設(shè)定的位置。初步分析故障原因,是在高爐煤氣干法除塵系統(tǒng)中,陶瓷雙閘板閘閥處于垂直管道水平放置狀態(tài),積聚在體腔的灰塵無(wú)處轉(zhuǎn)移。
為了尋找灰塵積聚的真正原因,決定利用計(jì)算流體力學(xué)軟件對(duì)含塵氣體流經(jīng)閥門的流場(chǎng)進(jìn)行模擬。利用軟件SOLIDWORKS制作了雙閘板陶瓷閘閥的立體視圖,同時(shí),為了簡(jiǎn)化結(jié)果,對(duì)閘閥的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了簡(jiǎn)化,主要是忽略了閥桿與閥板的連接件。得到了雙閘板閘閥的立體視圖后,利用SOLIDWORKS軟件自帶的CFD模塊FLOWSIMULATION,對(duì)流經(jīng)閥門的氣體的流場(chǎng)進(jìn)行了分析。模擬分析的閥門以工廠實(shí)際應(yīng)用較多的DN50PN1.0型號(hào)的陶瓷雙閘板閘閥為例。
模擬結(jié)果分析及討論
上述圖案是CFD軟件對(duì)在不同條件下的閥門體腔流場(chǎng)模擬的部分結(jié)果。對(duì)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析,可以得出如下結(jié)論:
1閥板部分遮擋閥門入口端時(shí),閥門體腔內(nèi)部流場(chǎng)紊亂,從入口端進(jìn)入的流體部分繞過閥板進(jìn)入到了閥體腔靠近閥體上端的部分,流體速度減小。閥板部分遮擋閥門入口端時(shí),從入口端進(jìn)入的流體速度越快,閥門體腔內(nèi)部流場(chǎng)紊亂程度越高,從入口端進(jìn)入且繞過閥板進(jìn)入到了閥體腔靠近閥體上端的部分越多,流體速度減小。
2閥板部分不遮擋閥門入口端時(shí),閥門體腔內(nèi)部流場(chǎng)穩(wěn)定,沒有流體進(jìn)入進(jìn)入到了閥體腔靠近閥體上端的部分。
3在現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境中,閥門體腔集聚灰塵是閥門在啟閉過程中造成的。閥門在啟閉時(shí),閥板部分遮擋閥門入口端,部分含塵氣體繞過閥板進(jìn)入到閥體靠近閥體上段的部位這部分的含塵氣體速度減小,攜塵能力減弱,從而部分灰塵落在了閥門下側(cè)的閥體。閥門*開啟后,含塵氣體不會(huì)進(jìn)入積聚灰塵的部位。當(dāng)閥門在水平管道垂直放置時(shí),落在閥體的灰塵在重力的作用下會(huì)自然滑落到閥體底部;當(dāng)下一次閥門開啟時(shí),存在底部的灰塵會(huì)被氣體帶出底部。當(dāng)閥門在垂直管道水平放置時(shí),落在閥門下側(cè)閥體的灰塵無(wú)法被轉(zhuǎn)移,只能逐漸增多。而且閥門啟閉越頻繁,灰塵積聚的速度越快。這與現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的情況是一致的。
解決方案:從模擬分析的結(jié)果來看,卸灰閥體腔進(jìn)入灰塵的情況無(wú)法避免。要*解決這個(gè)問題,只有設(shè)法讓落在體腔的灰塵及時(shí)地被轉(zhuǎn)移?;谶@個(gè)思路,決定對(duì)閥門進(jìn)行改造,引入氣體對(duì)落下的灰塵進(jìn)行定時(shí)吹掃。為此,對(duì)閥體結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改造,在閥門體腔內(nèi)側(cè)設(shè)置吹掃管,同時(shí)閥門外接一套氣體管路系統(tǒng)。吹掃管由氣管、膠套、接頭組成。氣管開孔,兩端開口的膠套緊箍氣管且覆蓋住氣管上的開孔,閥體外部設(shè)置氣管接頭。吹掃管正對(duì)閥門關(guān)閉時(shí)下側(cè)閥板頂端所在的位置,這個(gè)位置也是灰塵積聚較多的位置。氣體管路系統(tǒng)由氣管、止回閥、電磁閥組成。氣體管路系統(tǒng)一頭連接在閥體的吹掃管接頭,一頭連接氣源,電磁閥接收控制信號(hào)。
當(dāng)閥門開啟后,電磁閥接受動(dòng)作信號(hào)開啟,氣源通過止回閥、氣管、氣管開孔進(jìn)入膠套,氣體的壓力撐開膠套進(jìn)入閥門體腔,吹開閥門開啟過程中積聚的灰塵。這個(gè)吹掃過程持續(xù)一秒鐘后,電磁閥接受動(dòng)作信號(hào)關(guān)閉,氣源停止進(jìn)入體腔,被撐開的膠套由于氣管失壓而自動(dòng)回縮緊閉氣管上的開孔,阻止體腔內(nèi)的含塵氣體反向進(jìn)入氣管。
為了解決卸灰閥故障頻繁的問題,部分企業(yè)引入了陶瓷雙閘板閘閥。陶瓷雙閘板閘閥結(jié)構(gòu)與一般的平行式雙閘板閘閥相同,不同的是陶瓷雙閘板閘閥閥座密封圈和閥板的密封部位鑲裝了結(jié)構(gòu)陶瓷。陶瓷雙閘板閘閥在火力發(fā)電廠氣力輸灰系統(tǒng)中應(yīng)用廣泛。然而在高爐煤氣干法除塵卸灰輸送系統(tǒng)中,在卸灰閥這個(gè)工位上,陶瓷雙閘板閘閥的使用效果較差。主要故障表現(xiàn)在閥門開關(guān)不到位,一般的兩到三天就會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問題。經(jīng)解體后發(fā)現(xiàn),閥體腔體積聚了較多的灰塵,灰塵阻礙了閥板的滑動(dòng),使得閥門要關(guān)閉時(shí)閥板不能到達(dá)設(shè)定的位置。初步分析故障原因,是在高爐煤氣干法除塵系統(tǒng)中,陶瓷雙閘板閘閥處于垂直管道水平放置狀態(tài),積聚在體腔的灰塵無(wú)處轉(zhuǎn)移。
為了尋找灰塵積聚的真正原因,決定利用計(jì)算流體力學(xué)軟件對(duì)含塵氣體流經(jīng)閥門的流場(chǎng)進(jìn)行模擬。利用軟件SOLIDWORKS制作了雙閘板陶瓷閘閥的立體視圖,同時(shí),為了簡(jiǎn)化結(jié)果,對(duì)閘閥的結(jié)構(gòu)進(jìn)行了簡(jiǎn)化,主要是忽略了閥桿與閥板的連接件。得到了雙閘板閘閥的立體視圖后,利用SOLIDWORKS軟件自帶的CFD模塊FLOWSIMULATION,對(duì)流經(jīng)閥門的氣體的流場(chǎng)進(jìn)行了分析。模擬分析的閥門以工廠實(shí)際應(yīng)用較多的DN50PN1.0型號(hào)的陶瓷雙閘板閘閥為例。
模擬結(jié)果分析及討論
上述圖案是CFD軟件對(duì)在不同條件下的閥門體腔流場(chǎng)模擬的部分結(jié)果。對(duì)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析,可以得出如下結(jié)論:
1閥板部分遮擋閥門入口端時(shí),閥門體腔內(nèi)部流場(chǎng)紊亂,從入口端進(jìn)入的流體部分繞過閥板進(jìn)入到了閥體腔靠近閥體上端的部分,流體速度減小。閥板部分遮擋閥門入口端時(shí),從入口端進(jìn)入的流體速度越快,閥門體腔內(nèi)部流場(chǎng)紊亂程度越高,從入口端進(jìn)入且繞過閥板進(jìn)入到了閥體腔靠近閥體上端的部分越多,流體速度減小。
2閥板部分不遮擋閥門入口端時(shí),閥門體腔內(nèi)部流場(chǎng)穩(wěn)定,沒有流體進(jìn)入進(jìn)入到了閥體腔靠近閥體上端的部分。
3在現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境中,閥門體腔集聚灰塵是閥門在啟閉過程中造成的。閥門在啟閉時(shí),閥板部分遮擋閥門入口端,部分含塵氣體繞過閥板進(jìn)入到閥體靠近閥體上段的部位這部分的含塵氣體速度減小,攜塵能力減弱,從而部分灰塵落在了閥門下側(cè)的閥體。閥門*開啟后,含塵氣體不會(huì)進(jìn)入積聚灰塵的部位。當(dāng)閥門在水平管道垂直放置時(shí),落在閥體的灰塵在重力的作用下會(huì)自然滑落到閥體底部;當(dāng)下一次閥門開啟時(shí),存在底部的灰塵會(huì)被氣體帶出底部。當(dāng)閥門在垂直管道水平放置時(shí),落在閥門下側(cè)閥體的灰塵無(wú)法被轉(zhuǎn)移,只能逐漸增多。而且閥門啟閉越頻繁,灰塵積聚的速度越快。這與現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的情況是一致的。
解決方案:從模擬分析的結(jié)果來看,卸灰閥體腔進(jìn)入灰塵的情況無(wú)法避免。要*解決這個(gè)問題,只有設(shè)法讓落在體腔的灰塵及時(shí)地被轉(zhuǎn)移?;谶@個(gè)思路,決定對(duì)閥門進(jìn)行改造,引入氣體對(duì)落下的灰塵進(jìn)行定時(shí)吹掃。為此,對(duì)閥體結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改造,在閥門體腔內(nèi)側(cè)設(shè)置吹掃管,同時(shí)閥門外接一套氣體管路系統(tǒng)。吹掃管由氣管、膠套、接頭組成。氣管開孔,兩端開口的膠套緊箍氣管且覆蓋住氣管上的開孔,閥體外部設(shè)置氣管接頭。吹掃管正對(duì)閥門關(guān)閉時(shí)下側(cè)閥板頂端所在的位置,這個(gè)位置也是灰塵積聚較多的位置。氣體管路系統(tǒng)由氣管、止回閥、電磁閥組成。氣體管路系統(tǒng)一頭連接在閥體的吹掃管接頭,一頭連接氣源,電磁閥接收控制信號(hào)。
當(dāng)閥門開啟后,電磁閥接受動(dòng)作信號(hào)開啟,氣源通過止回閥、氣管、氣管開孔進(jìn)入膠套,氣體的壓力撐開膠套進(jìn)入閥門體腔,吹開閥門開啟過程中積聚的灰塵。這個(gè)吹掃過程持續(xù)一秒鐘后,電磁閥接受動(dòng)作信號(hào)關(guān)閉,氣源停止進(jìn)入體腔,被撐開的膠套由于氣管失壓而自動(dòng)回縮緊閉氣管上的開孔,阻止體腔內(nèi)的含塵氣體反向進(jìn)入氣管。